锡条在补充色泽故障的添加量
锡条零件镀层在高电流密度区云状发雾,低电流密度区露底
检查发现镀液有轻微混浊,分析镀液恶化的原因是:由于零件出入镀槽频璋高,疏忽了镀件带入水分的稀释作用和带出损耗,而未相应增加焦磷酸钾等成贫的添加量,导致其含量偏低。同时槽内锡、钴离子的含量也偏低并且比例失调.而导致了此故障的出现。
分析化验此时的镀液成分为:焦磷酸钾1609/L,硫酸亚锡139/L,硫酸矧89/L,通过补充溶液成分到工艺配方的含量,故障现象排除。
如果没有分析化验条件,可按经验或者霍耳槽试片调整,也可以试加的方法进行调整,如加人焦磷酸钾409/L~809/L,测试镀液的pH值,再用氢氧化钾动节pH值到8.8左右,试镀,若整个挂具零件上白雾消失或仅出现在少量零仁上,而低电流密度区镀层仍然覆盖不良,则可补加适量硫酸钴和添加剂,至故陶消失。此时,若沉积速度很慢,则按日常消耗量补加一班次的锡盐和钴盐,此故障现象就可xc。
镀件高电流密度区({jd0}或者边缘部位)出现黑块状。
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